7月18日,黄石新兴管业能源环保管理群中能环部部长发出一条信息,当日节电5202元,完成公司节电计划。这是黄石新兴管业各级人员积极响应公司节能降耗要求,集思广益,用小技小改解决供电系统难题,决打赢降本增效攻坚战的成果。
调整运行方式 提高设备利用率
集团、股份公司年中会议结束后,该公司能源环保部结合公司发展及时制定《公司电力系统尖峰时段用能控制制度》,要求各生产单位在供电尖峰时段避免安排大功率设备试机,进一步降低电能损耗。公司生产部根据负荷情况,合理调度安排铸管、炼铁、铸造等主要生产单位设备启停机时间,同时紧盯负荷不放松,成立能源督查小组,对所有配电变压器用电分配情况精准摸排,掌握运行数据,严密监视负荷并进行分析。同时,公司合理调整变压器等电气设备的运行方式,提高设备利用率。经计算,整改后每日节约用电高达上万度。
总降员工紧盯各单位用电负荷
加装轴流风机 降低温度保顺行
动力部110kV变电站由于夏季供电负荷的不断增加,1#主变油温随之高达70度。技术人员经过现场调查,对1#主变通风口进行了相应的改造,在原有降温空调的基础上,在1#主变新装设了4台1.1kW重锤负压风机,在1#主变压器散热片底部装设了2台轴流风机并朝主变压器正上方吹风,增大主变室到夹层的气流量。改造后,变压器室夹层气流负压降低至56帕,经测量,1#主变压器油温较之前降低9度,效果良好,每月可节约用电达2万度。
总降1#主变增加轴流风机给变压器降温节能
提高功率因数 节能降耗效果佳
为提高功率因数,确保公司的设备用电质量提高,使节能降耗效果达到最佳,公司根据各个生产单位的实际生产情况,组织各单位适实调节变压器,以便更好使用。并合理安排了生产工艺的流程,通过人工补偿无功功率、适时调整电容器组的投入与退出、杜绝过补偿与欠补偿的情况出现,从而确保了其功率因数始终保持在95%以上,进一步达到了节约电费、二次降低低压线路损耗以及降低变压器设计容量的目标。
总降人员适时调整电容器的投入和退出
三项措施实施后,黄石新兴管业的电耗下降1.2%,节电效益由原来的每月3万元增加到17万元,节电效益增加了5.6倍。
通讯员 邓军 王维
责任编辑 梅晓萍